肯富来技术人员采取了改变泵体结构
在蜗壳中,液体因为流道的逐渐扩展而减速,又将有些动能转变为静压能,最终以较高的压力流入排出管道,送至需要场合。液体由叶轮基地流向外缘时,在叶轮基地形成了必定的真空,因为贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。
简略来说即是通过叶轮使流经叶轮的流体受离心力的效果来进步流体的机械能,用于战胜流体运送沿程中的机械能损失,采纳的节能降耗改造办法一般为变频与叶轮切开。但变频调速存在局限性,投资大、保护本钱高,且当管道泵变速过大时会造成运转功率下降。
肯富来技术人员采纳了改动泵体结构——对叶轮进行切开,下降功率以节省电能的计划。通过叶轮一次切开,将泵的叶轮直径由本来的324毫米切开成了290毫米,一起扬程由140米下降为112.16米,切开后功率为79.9千瓦,功率下降30.1千瓦,流量为183.3~222.4立方米/时,满意现场技术需要。相比之下,管道泵叶轮切开方法施行起来简略便利,而且耗费小、见效快,只需要核算泵叶轮切开量后施行切开改造,通过核算并评价经济合理性后就可投入施行。
在改造B-202的成功经验的指导下,技术人员进一步推行叶轮切开的方法,并采纳了标准化、程序化、规范化的手法。该类型泵改造共施行了15台,年节约用电10836千瓦时。
据不完全统计,各类管道泵切开改造施行前每年耗电865万千瓦时,改造后电能耗费减少至822万千瓦时,可获得年经济效益22万元。由此可见,施行管道泵切开改造是企业减少“大马”,进步运转功率,下降能耗的主要技术手法。
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